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步进电机回原点最简单的方法 Z轴回原点时向下回怎么回事?

浏览量:1727 时间:2023-04-04 07:28:48 作者:采采

Z轴回原点时向下回怎么回事?

你好!你的问题没有描述清楚,我只能这样回答你。

卡住了吗?看看有没有卡点,还是电机。

很有可能是步进电机的线方向信号断了,因为Z轴的线最容易折;然后Z的原点信号传感器坏了,一直有信号。

维宏系统的精雕机回机械原点的时候Z轴往下走是怎么回事?

很有可能是步进电机的线方向信号断了,因为Z轴的线最容易折;然后Z的原点信号传感器坏了,一直有信号。

线切割失步什么原因?

这种现象是由于驱动电源电压降低,使步进电机的输出转矩降低造成的。所以要重点检查驱动电源。当高压晶体管损坏时,高压电源无法接通,降低了步进电机高速时的输出转矩,造成失步。也可能是机械故障造成的。因此,在上述零件检查失败的情况下,还应检查螺杆、螺母、滑板、步进电机减速器等零件。当某些零件弯曲、变形或被异物卡住时,运行阻力就会增大。低速跑时现象不明显,高速跑时不能完全克服跑步阻力,造成失步。

程序结束时,刀具不归零。

这种现象一般是控制系统故障造成的。刀具在进给或加工时,需要低速运行。此时步进电机低速运行,由低压电源供电。当程序归零时,需要快速返回。这时候就需要步进电机高速运转,使用高压驱动电源,增加输出扭矩,保证正常归零。有一个开关晶体管控制高压驱动电源的输出。当开关晶体管损坏并高速归零时,高压电源可以 t打开,步进电机输出转矩不够,导致回零不同步,刀具会 不要回到原点。这种故障可以通过更换开关晶体管来消除。

程序结束,刀具回到原点就是越位。

这种现象一般是由于机械传动系统的运行阻力过大造成的。切削进给时刀架低速运行,由低电压驱动,步进电机运行转矩小,不足以克服阻力,造成失步。但归零时,步进电机由高压驱动,运行速度高,扭矩大,切割无阻力。步进电机运行正常,不会失步。这就造成了你回去的时候失步的上述现象。此时可检查步进电机传动齿轮上或步进电机与丝杠之间是否有铁屑,或滑板插片是否过紧增加运行阻力。

进给空的时候一切正常,但是加工工件的时候尺寸误差很大。

这种现象的一种可能是螺钉或螺母与车床之间的连接松动。空转时没有吃刀阻力,车厢运行正常。加工工件时,丝杠或螺母与车床连接处因吃刀阻力增大而松动,造成被加工工件尺寸漂移。连接部分,故障可以排除。

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