风机轴承箱回油气泡多怎么回事 风机轴承的故障原因和排除方法是怎样的?
离心风机液偶润滑油起沫是什么原因?
。设备的原因。还要从漏气、密封不严、油管进气、机械运转时搅拌夹带空气、油箱设计不合理、油在油箱内停留时间不足、润滑油飞溅速度过快等因素查找问题。这些都会导致工业润滑油产生气泡。
2.
润滑油本身。看选择的润滑油,机油粘度高,油温降低,润滑油污染,润滑油氧化变质,添加剂消耗等。并且可能产生过多的泡沫。此外,可以过滤消泡剂。
液压油运行时回油产生很多气泡是怎么回事?
液压油中有气泡,原因如下:
1.空气混入油品中;
2.水进入油中;
3.液压油的放气性能差。解决方法:油液中有气泡,会导致油液氧化变质,液压缸工作不连续、不均匀,容易造成阀门、油缸、电机的气蚀损坏。油箱底部可安装60目金属斜网消泡。为了彻底消除泡沫,可以使用真空滤油器过滤液压油。
风机轴承的故障原因和排除方法是怎样的?
消防风机故障排除方法:
首先,在处理消防风机时,先踩下紧固套,然后重新调整整个轴和内圈的配合松紧。更换轴承后,间隙应为0.10毫米.安装消防风机并重启,轴承振动值和运行温度均恢复正常。
二是火风机轴承内部游隙过小或零件设计制造精度不好,是分机轴承工作温度高的主要原因。同时,为了方便消防风机的安装,设计中一般采用紧套轴承锥孔内圈的轴承座轴承,但由于安装容易疏忽会出现问题。
3.消防风机轴承内部游隙过小,运行温度会迅速升高:轴承内圈锥孔与紧固套配合过松,短时间内配合面松动容易损坏轴承。
风机轴承的故障原因和排除方法是怎样的?
风机故障原因及排除方法:
1.故障原因分析:叶片两侧用紧固套与轴承座的轴承固定配合。重新调试后,出现自由端轴承温度高、振动值大的故障。拆卸轴承圈的上盖,用手慢慢转动风扇。发现转轴特定位置的轴承滚子也在非负载区域滚动。因此,可以确定轴承的运转间隙的变化很大,并且安装间隙可能不足。测量表明,轴承内部游隙仅为0.04mm,转铀偏心度为0.08mm;由于左右轴承跨度较大,转轴偏斜或轴承安装角度误差难以避免。因此,大型风机采用自动调心的调心滚子轴承。但当轴承内部游隙不足时,轴承内滚动体的自定心功能会因运动空间的限制而受到影响,振动值反而上升。轴承的内部游隙随着配合紧度的增加而减小,不能形成润滑曲面膜。当轴承的运转间隙因温度升高而降至零时,如果轴承运转产生的热量仍大于散发的热量,轴承温度将迅速攀升。此时如果不立即停机,轴承最终会烧坏。在这个例子中,轴承内圈和轴之间的紧密配合是轴承温度异常高的原因。
2.消除方法:处理时,拆下紧固套,重新调整轴与内圈的配合紧密度,更换轴承后间隙为0.10mm。重新安装后,重新启动风扇,轴承振动值和工作温度将全部恢复正常。轴承的内部游隙过小或零件的设计制造精度不好,是轴承工作温度高的主要原因
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